2012年8月28日 星期二

iCharger 206B 充電測試



實際測試看看 206B 有什麼能耐:

功能:
1.可充電池:鋰電、鋰鐵、鎳氫、鎳鎘、電瓶
2.最大充電電流:20A (300W)
3.電池內阻測試
4.馬達
5.外部負載放電(讚)

以下測試全部使用 206B 外部負載(7.7A)放電至 3.85V 之後靜置10分鐘以上,再以20A進行充電
使用電池: DesirePower V8 7.4V 5200mah 60C

數據依需是充電量 時間 結束後電池電壓

1.快速充電: 1914mah 7:56 4.18V

2.一般充電:1973mah 9:06 4.19V

3.快速平衡充電(不緩充) 懶的測了

4.一般平衡充電(不緩充) 2022 9:22 4.19V

5.慢速平衡充電(不緩充) 2079 13:29 4.20V




結論是:
1.平常用快速充電就好啦!
2.這台應該值得推薦


2012年5月4日 星期五

RC 電變、馬達、電池的關係

        剛玩遙控時,一直很耐悶,為什麼電變會燒掉。因為直覺從字面認為30A電變就是輸出能力最大30A ,所以最多是輸出電流不足而已,為什麼會燒掉呢?

        後來才知道,原來電變並不是輸出源,他只是電流傳輸中間的控制模組,30A電變的意思不是我們常用的最大輸出能力,而是表示他的零件規格(mosfet)跟電路設計,只能接受持續30A的電流,超過就可能會燒毀。所以變成我們必須自己去控制馬達消耗電流跟電池的輸出電流,來避免電變燒掉。

電裝挑選,要先從馬達挑起(需求),然後才是電變(控制),接著是電池(輸出源)。


以下一一說明他們的關係:

1. 先看看雷虎 370C 9500KV 馬達的官方規格:


馬達消耗的功率,並不是一個固定值,而是依他的轉速跟負載來改變,也就是說馬達轉速愈高,就會需要愈多電流。當負載愈高,例如重拖或是有卡住,那需要的電流也會急速攀升。所以車子如果卡住,千萬不要一直摧油門。

上面規格(1),表示正常使用時(車重、齒比都在他設計範圍時),需要的持續電流4~15A。規格(2)則是車起步或重拖時電流通常會大很多,但是建議最大電流 20A 不要使用超過60秒。當齒比太小、車子太重或是車輪太大,持續電流如果一直超過 15A,馬達可能就會太熱,這時候就要降齒比。


2.電變:
        從馬達規格來看,這一顆馬達如果給他超過20A電流,可能就會燒毀,所以基本上電變規格只要 25A以上(要比20A大)就夠用,因為如果真的有辦法持續提供超過  25A,馬達可能就先燒掉了。 
      但是為什麼很多前輩會推薦更大的電變,這部份就沒辦法從規格來解釋,只能親自試用來了解。就像一個可以提40公斤的人,跟一個可以提25公斤的人,同時去提20公斤,累的程度是不一樣的。
       另外電變的線性(就是裏面的程式或電路)通常大電變程式寫的比較好,所以操控起來的感覺就不同,所以這部份到底要買那一顆最超值,只能自己當白老鼠,或是看哪個前輩最厲害跟他買就對了,起碼不會再牽脫電變不夠好。


 3.電池
電池規格都會有一個 C 數,指的是電池的放電能力。 以 2200mah 20C~30C(有些只會寫20C) 的電池來看,意思就是說電池的持續輸出能力是 2.2*20=44(A),瞬間輸出能力是 2.2*30=66(A) ,都大於我們的馬達需要的 20A,這樣這顆電池就可以用。
如果電池 C數不夠,但是馬達卻需要更多電流,那電池不但提供不了馬達需要的電流,甚至電池本身會損壞(如果是鋰電池就會膨脹)。

從上面就了解,電裝搭配要從馬達、電變、電池依序選擇。
規格需求則是
電池規格 > 電變  > 馬達需求

修訂紀錄:
2012.05.04 第一次發佈

2012年3月3日 星期六

RC遙控開關控制電路


一直想使用遙控器來控制甩尾車上的 LED 做開關,參考網路上的電路,在麵包板測試時原本正常,但是換組電變跟實際接到車上時,卻會出現問題。


最後經由分析不同接收機以及不同電變輸出BEC輸出的電壓不同,發現為什麼電路在我的車上不正常。不正常的原因有兩個:
1. 是有些電變 BEC 輸出是 5V 有些是 6V,但是接收機輸出的信號,都是以 3.3V 為 Hi 、Low 準位。
2. 甩尾車用的伺服器比較耗電,轉向時電變 BEC的穩壓輸出非常不穩,可以從 6V~5V 亂跳,所以 LED 燈就會忽明、忽暗亮度不固定。如果電路是用在「尋機器」或是飛機用的夜行燈,可能不會有關係(要求沒那麼仔細),用在甩尾車的車燈,那當然是不能看。

經過修改後,終於可以正常了:
測試
 感光

蝕刻


大學在玩的東西,又給他翻出來跑一遍了 -.-"


電路圖及 PCB,有興趣可以自行製作:
 























注意事項:
1. 電路圖中的Conn1 是杜邦接頭的 pin,Conn2~Conn4 是直接輸出3.3V的電壓,所以要外接 LED, LED線上必須自己加限流電阻,總用電量不能超過 700mah。
2. PCB顯影圖列印時,要記得確認是 300dpi ,不然印出來跟實際零件大小會不一樣。

3. 其他相關資料,請參考:
★第五動-多用途RC開關(夜航燈,尋機器...)
第五動開關資料公布



2012年2月24日 星期五

接收機訊號測試

現在的人真的很幸福,以前根本買不起示波器跟邏輯分析儀,玩電路除錯簡直要人命。現在 2000元就可以弄一套 USB 的示波器跟邏輯分析儀。
新玩具入手,就先測試一下遙控模型用接收機的訊號。

遙控接收的訊號標準是依照高準位的持續時間來當作訊號,持續時間由 1ms~ 2ms,在中立點的時候是 1.5ms。

以下是兩種不同接收的訊號波型。

★遙控器:FS-GT3B  接收:FS-GR3C


UP

中立點



Down



 
★遙控器:Futuba 4PL 接收:R203GF
Down

中立點

UP




結論:
1. 4PL 頻率快 FS-GT3B 1.5倍(*),所以反應較快。
2. FS-GR3C 不論輸入電壓是 6V 還是 5V,輸出 Hi 準位的電壓都固定在 3.29V
3. R203GF 不論輸入電壓是 6V 還是 5V,輸出 Hi 準位的電壓都固定在 2.96V
4. 由以上結果得知,有些電路在不同接收就會有些正常、有些不正常,原因就是接收的訊號輸出電位不同,再加上我發現電變的 BEC 輸出電壓非常不穩定,有時候 6V 會突然降到不到 5V。所以建議要設計「接收機後端的電路」最好自備 3.3V 穩壓,電路使用 3.3V 這樣接收機出來的訊號準位才會正確。

備註:
1. 4PL 有個高速的響應的功能打開,反應頻率還可以再更快一倍,不過這必須電變跟伺服器有支援才行,一般伺服器如果打開這個功能,可能會燒掉喔!

2012年2月23日 星期四

PCB 佈線注意事項

      最近使用 gEDApcb 來做雙層電路板,佈好線之後要焊接零件時出現很多問題,所以整理一下注意事項,以免下次忘記(因為通常很多年才會突然興起做一下電路,所以常常學完又忘光,每次都要重新 review ... )
      以下注意事項沒有太多高水準的東西,純粹用來提醒自己用的。

1. 線寬 地線>電源線>信號線,通常信號線寬為:0.2~0.3mm,最經細寬度可達0.05~0.07mm,電源線為1.2~2.5 mm 。

2.先佈背面,正面會蓋到不好焊接的元件,不要將線佈在正面(例如IC中間、插座、杜邦 pin繳、可變電阻...等,元件接腳沒有外露的佈正面沒辦法焊接)



2012年2月6日 星期一

1/10 調車組試用

RA 突然主動說要不要試用看看調車組,雖然我的技術用不到這種專業的東西,不過既然可以借用,就借來玩玩看。

以下使用步驟,純粹自己屁股養亂試,所以看看就好。


調車組配件:
1. 輪架:應該有4個前後輪一起調,不過 RA 說被借走兩個,所以前輪調完,再換後輪調整也可以。
2. Toein 調整尺
3. 車架墊塊:墊在底盤下,讓車子平整用的,拿個磚塊來用也可以啦 :p。
4. 高度調整尺。
5. 調整工具、螺帽。

開始調整:
step 1:調整擺備高度
▲ 先將避震器、車輪都拆下。
▲ 底盤下「墊車架墊塊(3)」,測量擺臂離地高度
 ▲高度調整,是在擺臂內側有個小孔,鎖入無頭內六角螺絲,就可以調整車高。兩邊高度必須一致。


step 2:調整 Camber(傾角)
▲ 4輪同時裝上輪座支架。
▲ 調整拉桿,調整完需輕輕移動車架,確定輪架有平穩貼在桌在,這樣角度顯示才會正確。


step 3:調整 Toe in(束角)
▲ 轉向機構必須先確定在中立點
▲ 裝上速角調整尺,將調整尺往右靠,看左邊速角刻度調整。將調整尺往左靠,看右邊速角刻度調整。


step 4:調整避震器
▲ 裝上避震器及車輪。
▲ 調整避震器,使兩邊車高相同。


結論:
1. 以上不負責任步驟說明,依文調整完,我還是不負責任。
2. 還好我不夠專業,不然麻煩死了,用眼睛看一看亂調就好了。  :p






廠車手示範組裝TAMIYA TRF電動房車的避震器

最近買了 TRF 頂級避避器,所以把教學翻出來再看一遍


1. 避震器番號 wt <-> cps 轉換

2. 不同公司避震器油黏度實測結果

2012年1月31日 星期二

2007.10.01 Morning

攝影機已經封存很多年了,突然從電腦挖到這一段影片。

想念 morning

2012年1月29日 星期日

2011/11/27 入手 AE RC18T2






AE RC18T2 是我第2台 1/18 的小車,目前擁有 卡斯特F18、 RC18T2、 RC18B FT。

卡斯特F18只有爛而已, RC18B 很棒,跟 18T2 特性不同,但是轉向有點不足。
整體而言,最喜歡的還是這台 18T2。

2012/01/29  換成 RC18B2 的外殼

RC18T2跟 RC18B2  就只差在外殼而已,18B2 看起來比較有霸氣,但是空間很小,電裝很難塞進去..



2012年1月19日 星期四

JXR 入手

考慮很久,終於還是敗了 JXR。
今天從大仔那邊接手他調整好的 JXR,以後甩不好就沒藉口了。






ginny 咬斷拉繩了


昨天帶 ginny 出門,回家時土狗(我朋友,是人不是狗 ^^) 在門口等我,我們站在門口哈拉了一小時,哈拉時我就把 ginny 綁在我的工具箱上...

ginny 大概是看我們聊天,自己覺的太無聊了,竟然就把拉繩咬斷了  ><
那可是跟你乾媽送你的衣服配成一套的豹紋拉繩ㄟ 。





誰叫你要弄壞拉繩,明天回台南過年,你只好帶另外一條醜醜的拉繩了。

2012年1月17日 星期二

關於 Ginny

2012.01.12 家裡多了新成員 ginny(吉妮)。 ginny 跟 morning 都是同一個乾媽教出來的,所以跟 morning 一樣,就是「乖」。

不過他很膽小,像跟屁蟲整天跟在我旁邊,只有他以為我要帶他出門時會高興的衝來衝去,其他時間都乖乖坐著,不理他他也不自己去玩,跟在乾媽家形容的不太一樣,有空再去找一些玩具給他試試看。


關籠也不會亂叫,只有偶而會發出小小聲要我們放他出來撒嬌的叫聲。

定點上廁所,原本會失誤,經他乾媽指點,用零食鼓勵一次而已,竟然就學會自己進廁所大小便,希望是真的學會,不是蒙到的。






ps:
1. Ginny的送養公告,他乾媽送養的都品質保證,有想養狗的自己密切追蹤啊,不要再買狗了 ^^
2. 20120116_ginny隨拍

關於謙謙

我的寶貝兒子,謙謙。
100.04.29  出生,跟爸爸一樣屬兔... 
人格持續發展中,所以個性不明
 
2011.08.18

2011.11.28

2012年1月13日 星期五

關於 Morning

是我 2007/6/15 從「台中世聯」領養的,領養時已經八歲囉,對狗來說是一個老阿嬤啦。不過在我們眼中,就跟小孩沒兩樣啦。很乖、很可愛。

2011/12/24 離開我們,到另一個世界享福,感謝你陪伴我們的這4年半,希望未來你能更幸福、快樂。

感謝 morning 陪伴我們的這些日子


關於 fanny

   我們家另外一個女老大,一個整天追著小孩跑來跑去的傻妞,不過有時好像活在自己的世界,連地球是繞著太陽轉都不知道,不過即使如此,他還是活的好好的,這點就夠令人佩服啦!
  • 生理特質:女性、165公分(還滿大隻的)、體重...隨時變化中
  • 心理特質:自信心嚴重不足
  • 休閒興趣:逛街、看電影、掃地、拖地...跟我作對!

網誌開張


今天迎接家裡的新成員,順便開通這個新網誌。
順便慶祝我生日,就當作全新的開始吧!